當前位置: 華文天下 > 辟謠

長虹新能源推進數位化轉型 「5G+工業互聯網」實作產品降本增效

2024-07-13辟謠

封面新聞記者 周洪攀

6月25日,在四川省政府新聞辦舉行的綿陽市制造業「智改數轉」推進情況新聞釋出會上,長虹控股集團負責人侯宗太介紹了長虹的相關做法。近年來,長虹集團致力於將新一代資訊科技與制造業深度融合,推動企業向高端化、智慧化、綠色化轉型,為傳統制造業註入新活力。旗下的長虹新能源企業,透過5G+工業互聯網平台模式助力企業「智改數轉」。升級後的生產線,不但降低了產品廢損率,還讓生產效率提升了10%。

機器人線上作業

7月10日下午,記者走進長虹新能源堿錳電池生產車間,在工人的操作下,原材料進入生產線後,從正極成型到電池封口,再到後期的成品電池,均實作了智慧化操作。「這條我們自主研發的堿性電池生產線,每分鐘能達到750只電池的生產速度。」長虹新能源董事會秘書歐誌春說,和以前相比,經過智慧化改造後的生產線,有效減少了質檢誤判率,提高檢測準確率,機器換人,降低了生產營運成本,提升了生產效率。

智慧搬運工具

歐誌春說,以前的生產線,主要依賴人工質檢和物流配送。「效率較低、勞動強度大。」公司基於數據抓取、使用、管理、分析等目的,推行數位化轉型。在原來裝置維修和數據整理分析的基礎上,開發出生產線單台核心裝置,為自制生產線奠定了寶貴的技術基礎。「總公司的雲大中心,也為我們提供了技術支撐。」

流水線巡查

據歐誌春介紹,長虹新能源在三個工廠5萬平方內,部署了一套5G(SA)+MEC無線接入專網,構建5G+MES數采、5G+AI自動質檢、5G+AGV自動運輸、數位孿生等多個數位化套用場景,打造生產、裝置、品質、訂單集中控制的大數據平台。實作全生產鏈條工藝裝置的智慧化協同控制,保障整線連續生產節拍達到750只/分鐘,為企業發展提質增效。

監控中心

在新能源監控中心,數位大屏可以線上監測到產品生產數據、裝置執行狀態以及裝置故障分析。「當裝置出現故障時,監控中心還會及時將資訊發送到技術人員接收終端。」歐誌春說,即時展現生產品質數據,即時監測生產裝置狀態,避免非計劃停產等,實作有效指導生產,提高產品品質、生產效率。

機器人線上作業

據歐誌春介紹,長虹新能源經過「智改數轉」後,生產效率提升了10%,制造過程能力指數提升50%-70%,產品品質更加穩定。「更為重要的是,產品放電均勻性提升6%,產品批次一致性、穩定性更佳。讓產品在進行市場後,提升了競爭力。」

據悉,長虹新能源在智轉數改過程中,還積極自研攻關,開發出高效能堿錳電池。采用高強度、高密度漸進式成型技術,保障長期儲存條件下活性材料不粉化,鎖住電量。「具有更高容量、更加安全、更長壽命的優勢,無汞、無鎘、無鉛的環保特性,可隨生活垃圾一起處理。」歐誌春表示,該產品已在智慧家居、家用醫療等領域闖出「大市場」,產銷規模排名全球第四,國內第二。

【如果您有新聞線索,歡迎向我們報料,一經采納有費用酬謝。報料微信關註:ihxdsb,報料QQ:3386405712】